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化工廠(chǎng)鹽酸工段氯化氫尾氣回收系統爆炸事故的原因

返回  打印  發(fā)布時(shí)間:2023-1-13 點(diǎn)擊:6159
    化工廠(chǎng)鹽酸工段氯化氫尾氣回收系統爆炸事故的原因:
    1、事故發(fā)生后,廠(chǎng)部立即組成事故調查組進(jìn)入鹽酸工段,從以下幾個(gè)方面查明事故原因:(1)生產(chǎn)設備;(2)生產(chǎn)所需的原料和各種氣體;(3)過(guò)程控制指標;(4)設備狀況和結構;(5)經(jīng)營(yíng)者;(6)操作方法等。并進(jìn)行全面細致的調查,逐項查找事故的根本原因。
    2、生產(chǎn)設備考察反饋:石墨三合一鹽酸合成爐是一種成熟的鹽酸生產(chǎn)設備,在國內早已廣泛使用。該裝置安全可靠、節能、耐腐蝕、操作簡(jiǎn)便。生產(chǎn)出來(lái)的鹽酸是無(wú)色透明的液體(鐵合成爐是淡黃色液體),質(zhì)量大大提高,生產(chǎn)設備不會(huì )有問(wèn)題。
    3、生產(chǎn)原料和氣體調查。原料為脫鹽水,氣體為H2和氯氣。H2易燃易爆,Cl2有毒助燃。兩種氣體燃燒產(chǎn)生的氯化氫氣體被脫鹽水吸收制備鹽酸。在操作過(guò)程中,調整H2和氯氣的比例,氫氣和氯氣都不允許。氫氣容易爆炸,氯氣容易造成空氣污染。據操作人員介紹,當時(shí)爐內燃氣燃燒的正常比例是合理的,沒(méi)有出現異?,F象。
    4、過(guò)程控制指標調查。工藝指標是經(jīng)過(guò)科學(xué)論證和生產(chǎn)實(shí)踐得出的,由技術(shù)部下達。經(jīng)檢查,所有過(guò)程控制指標均符合安全生產(chǎn)要求,并以規定形式張貼在現場(chǎng)。
    5、根據對設備和結構的考察,鹽酸具有腐蝕性,所需生產(chǎn)設備大多為耐腐蝕設備,尤其是尾氣吸收部分。設備和管道由非金屬材料制成。從設備結構、布局和使用的角度來(lái)看,設備結構、布局和使用合理,易于操作。除了少數運行設備外,大部分設備都是靜態(tài)設備。
    6、對經(jīng)營(yíng)者的調查。該班操作人員具有8年以上鹽酸生產(chǎn)工作經(jīng)驗,接受過(guò)多次業(yè)務(wù)培訓,成績(jì)優(yōu)秀,實(shí)踐經(jīng)驗豐富,責任心強。
    7、操作方法及緊急停機處理措施調查。從操作人員口述的實(shí)際操作方法和操作人員事后書(shū)寫(xiě)的緊急停車(chē)處理措施來(lái)看,調查組認為操作方法是正確的,緊急停車(chē)處理措施是比較恰當的。經(jīng)過(guò)認真分析論證,調查組認為應從易燃易爆氣體中查找原因,特別是當運行人員報告H2集管壓力突然從零上升到8kPa,然后又緩慢回落時(shí)。
    這引起了調查組的高度重視(以前從未出現過(guò)這種情況),一致認為不僅要在鹽酸工段查找原因,還要在全廠(chǎng)氫氣系統查找原因。
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